设计33个炮眼,原来采用YT-24型风钻打眼,全断面采用2台风钻同时作业3人操作,至少需要2.5h才能把一个循环的炮眼打完,而采用液压钻车打眼,只需1人操作, 1.5h就可以把全断面的炮眼打完,不仅节省了打眼时间,而且节省了人力,提高了工作效率。
4.2打眼质量高。
采用液压钻车打眼,炮眼角度容易控制,进钻灵活,尤其是大断面巷道,打顶部周边眼时可平行于顶板,炮眼不倾斜,保证了炮眼的有效深度,提高了炮眼质量,增强了爆破效果,巷道成型较好。
4.3 减轻工人劳动强度,提高工效。
使用液压掘进钻车及履带式挖掘装载机提高了机械化操作水平,在施工过程中可减轻作业人员的劳动强度;采用传统的YT-24型风钻打炮眼时,每个掘进循环的进度一般为1.2-1.4m,而采用全液压掘进钻车打眼时,每个掘进循环的进度可达到1.5-2.1m,使每个掘进循环平均可增加0.4m以上的进尺,提高了掘进工效。
4.4 改善了工作环境。
采用传统的YT-24型风钻打炮眼时,噪声大、雾气浓、光线暗,生产用水容易湿透作业人员工作服;采用液压掘进钻车打眼可以实现机械化打眼作业,设备噪声小、雾气淡、光线亮,作业人员工作环境明显改善。
4.5 提高安全系数。
由于司机操作位置远离工作面,处于支护下工作,防止了空顶作业,有利于安全生产。
5 应用过程中存在的问题
5.1 设备故障率及维护费用较高。
设备易损件和配件屡屡出现故障,特别是2014年6月份出现严重漏油现象,各种配件连接磨损较大,履带式挖掘装载机履带断裂次数屡屡出现;维护费用较高,该套设备各种元配件较多,且多数元配件都是厂家量身自制,价格昂贵,使用过程中元配件损坏造成停机停班影响进尺。
5.2 设备维修误时影响大。
厂家在我省未设立专业维修点,无法及时提供配件,造成影响生产时间长。
5.3 应用的局限性。
设备适用于围岩较好的开拓巷道,对围岩破碎,需要支护的巷道较不适应,对拐弯多的巷道施工不方便。
5.4 操作繁琐,增加成本。
工人的操作技术水平要求较高,对眼不准确容易造成打眼失误,影响爆破效果;设备由液压掘进钻车及履带式挖掘装载机组成,打眼和出渣分开,需错车作业,每隔50米要施工错车道,作业时较为繁琐;设备外形尺寸较大,错车时要增加错车道施工,增加掘进成本。
6 结语
经过试用证明,该套设备的应用可提高施工的机械化水平,具有降低成本、减轻工人劳动强度、提高工效、创造了安全效益和改善了作业环境等优点。同时也解决了我司长期以来单进水平较低难题,大大提高了掘进进度。在当前煤炭价格低迷、经济效益受到严重影响的形势下,具有一定的借鉴价值。但同时要探索设备优化改正,在保持原机性能不变的前提下,进一步缩小设备尺寸,并研究适合福建省煤矿掘进巷道使用的快速掘进装备配套方案。
参考文献
[1] 朱新才主编,液压传动与控制,重庆;重庆大学出版社,1996。
[2] 李芳民主编,工程机械液压与液力传动,北京;人民交通出版社,2005。
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