摘要:绳索取心金刚石钻进烧钻事故的原因、征兆、预防及处理和分析;总结绳索取心金刚石在钻进过程中的几类烧钻事故的处理措施;最终得出了预防烧钻事故的几点体会。
关键词:绳索取心;金刚石钻进;烧钻;事故处理
绳索取心金刚石钻进过程中,如果冲洗液技术参数不合理,钻孔岩粉得不到及时排除,都会造成钻头冷却不良,岩粉排除不畅,而烧钻事故胶结最强的就是钻头部位。发生烧钻事故后,首先应根据施工情况,准确分析、判断烧钻程度、地层情况、孔内情况及现场情况,迅速采取有利的技术措施,及时有效进行处理。笔者结合二十多年来从事野外钻探施工技术经验,分析烧钻事故的原因及总结处理经验,提出预防和杜绝烧钻事故的几点注意事项和技术措施。
一 绳索取心金刚石钻进烧钻事故的原因
绳索取心金刚石钻进烧钻事故的关键原因,是由于在钻进过程中孔内底部钻头部位失水或断水,操作技术参数不合理,导致冲洗液量不足,不能冷却钻头产生高温而造成。一般情况下多是由于钻机操作人员思想麻痹大意,精力不集中,不能严格按操作规程作业;没有根据施工过程中的具体情况,作出正确判断,并及时应对孔内情况变化,或是技术经验不足而造成的烧钻事故发生。
二 绳索取心金刚石钻进烧钻事故的处理
绳索取心金刚石钻进过程中烧钻事故发生后,要根据发生事故过程中的真实情况进行分析、判断以及孔内烧钻的具体情况、烧钻程度、地层状况等制定二套处理方案及措施。
1、钻进过程中发生轻微烧钻事故处理
绳索取心金刚石钻进在地层比较完整,孔内干净时,如有发生烧钻征兆,应立即用升降机强力顶拔,不要死拉,采用回转器开车边钻进边上下拉动的措施;如提拉不动,再用千斤顶起拔进行处理。
2、完整地层绳索取心金刚石钻进发生烧钻事故处理
地层较稳定,冲洗液为清水,孔内干净,岩粉厚度小于0.3米。处理此类事故,要先泡,泡就是让烧结钻具在孔内停留一段时间,使烧结部位变软;因为发生烧钻后钻头与岩石烧结成一体,强行处理会造成钻机、钻塔及其它附件损伤。既存在一定的安全隐患,又浪费人力、物力,造成不应有的损失。相反,根据热胀冷缩的工作原理,待其冷却后,钻头与岩石之间产生缝隙,粘结力减小,则烧结钻具更容易提出处理,甚至不用处理就能轻易把钻具提升到地面。
305号机台2014年在广东罗定市连州牛路坑矿区施工ZK21~2钻孔时,由于该矿区岩层主要为沉积岩、变积岩及花岗斑岩地层,地层较完整、稳定,台班进尺达到二十多米。该孔设计孔深为580 m,釆用XY-4型油压钻机,PHP、CMC无固相冲洗液,绳索取心金刚石钻进。钻进至420 m时,孔内岩粉厚度0.2 m,为抢进尺操作人员打开回水钻进,使送水量减少,不能有效冷却钻头,在交接班之前,由于工作人员麻痹大意,责任心不强急于下班,钻进中进行交接班,认为地层完整、孔内干净,造成轻微的烧钻事故的发生。烧钻事故发生后,现场工作人员在处理事故时,经验不足,粗心大意,强拉硬顶钻具过程中,把升降机的内齿圈被拉崩。后因购买配件,拆卸安装钻机配件中,期间停待约21h。待修理拆换钻机完毕后,在试车过程中,钻具被轻松完整提出。观察提出的钻具,未发现钻头有什么明显变形,只是发现钻头颜色变为黑蓝色,岩心为灰白色,呈粉状和碎粒状,用锤敲击才能从钻头内倒出。
3、绳索取心金刚石钻进复杂地层烧钻事故处理
绳索取心金刚石在地层复杂多变岩层中钻进,泥浆作为钻孔护壁堵漏,保护孔内正常钻进,在复杂地层中起到举足轻重的作用。 如何在绳索取心金刚石钻进过程中,合理控制好泥浆参数,减少或避免钻进过程的烧钻事故发生,特别是在地层复杂多变软硬互层、破碎、漏失水的矿区施工,绳索取心金刚石钻头与岩石所钻出的泥粉烧结成一体,而岩粉沉淀在钻杆与孔壁较环状间隙较小,再加上泥浆在孔壁上形成了泥皮,对钻具有一定的吸附作用,严重影响正常钻进,如果是泥浆配比不合理,钻进技术参数没有控制好,孔内岩粉过多,更是增加烧钻事故发生的复杂性,不可预测性,所以处理此类烧钻事故一定要及时、准确、稳妥的开展工作。
2014年,302号机在广东罗定矿区连州断裂构造破碎带施工,钻进过程中,既掉块、坍塌,又漏失水,地层复杂多变软硬互层的孔段较多,岩石破碎,实在难以钻进施工地层。我们在施工ZK21~2号钻孔时,设计孔深620米,采用XY—4型油压钻机施工,钻进工艺是采用金刚石绳索取心钻进,钻孔地层主要是上部黄土夹硬碎石块,主要岩层为连州断裂沉积岩、变积岩,遇水风化。该钻孔岩层共有六段破碎,易风化掉块,且构造层内有充填物,遇水膨胀,基本上全孔漏水,易坍塌。我们用CL植物胶无固相冲洗液,为达到防塌陷维护孔壁的稳定。在钻进至孔深523 m时,由于水泵工作不正常,水量减小,不能起到冷却钻头作用,为了快速穿过破碎地段,机台当班没有停钻维护修理水泵,而是强行钻进工作,从而造成烧钻事故的发生。
处理该钻孔的烧钻事故,机台当班工作人员刚开始采用升降机强力提拉,千斤顶起拔的处理方法,把烧钻事故越处理越复杂;针对该孔烧钻事故;我们成立该钻孔的事故处理领导小组,小组开会认真研究一套事故处理完整方案,如何应用拉、顶、反、捞(打捞)、套(取)、掏(掏空心)、磨(磨灭)、掏(钻眼)、捞(取)、吸(磁铁吸取)等办法进行处理,对本事故的处理步骤和程序也需要全方位抓好落实,做好周密安排部署,从人员组织到材料加工准备等等工作的安排布置,这样才开展烧钻事故的处理工作。
①. 反:用反丝公锥(或母锥)反出全部钻杆至内管总成露出;
②. 捞(打捞):用打捞器的打捞头与钻杆接手焊接,连接钻杆打捞,捞出内管总成,避免用打捞器直接打捞,因负荷较大,钢丝绳易断开导致打捞器总成掉入孔内,造成二次事故,使事故更加复杂化;
③. 套(套取):用反丝母锥套入钻孔内钻具上的脑袋反出钻孔内钻具的上扩孔器;
④. 掏(掏空心):用Ф42普通金刚石钻具配置硬质合金钻头,掏空钻孔内钻具里的岩心;掏空钻孔内岩心过程中,操作时必须严格控制转速、钻速、钻压以及泵量,做到慢转速、轻钻压、小泵量,并专人观察水泵泵压变化情况。
⑤. 磨( 磨灭):消灭岩心管:加工带导向器的环状切铁钻头,用Ф073 mm调质45圆钢,长度300 mm,上部丝扣和绳索钻杆正常连接,间隔5 cm加工丝扣接胎体较硬金刚石钻头,下部为外径42 mm(钻头可通过)、长180 mm,加工丝扣,与外径为60 mm、长130mm导向外套相连并焊牢,整套消灭钻具中通直径20 mm,消灭钻孔内的事故岩心管至下扩孔器上部;
⑥. 掏(钻眼):由于钻头与金刚石胎体部分已烧结石铁铬状。所以必须加工掏心打眼钻头,用直径42mm钻杆,上部加工接手和绳索钻杆连接,下部镶硬质合金,硬质合金外出刃1 mm,内出刃1 mm,底出刃2 mm并留水口,透出钻头约0.3 m,打眼时压力要轻,水路要畅通,转速不宜过快,打眼时间不宜过长;
⑦. 捞(捞取):用公丝锥打捞,拧丝锥时要反复轻转,不要拧死,往上顶时液压表显示7 Mpa,与卷扬机配合并用,最后把扩孔器与钻头被整体捞取上来,钻头已严重变形,烧结成成黑色,胎体完全脱落,成平底钻头;
⑧. 吸(磁铁吸取):加工磁铁打捞钻头,把磁铁放入旧钻头内,用3 mm厚钢板距钻头底部15 mm处封堵,钻头体上留出对应的两个小孔以便冲洗液流入和流出,把脱落在钻孔内的铁屑、金刚石等吸磁到地面,便于清孔作业。
经过事故小组及机台全体人员七天七夜的同甘共苦的努力作战,圆满完成了此次烧钻事故的处理;并顺利完成ZK21~2钻孔施工任务,达到地质工作设计要求,为该矿区找多金属矿提供重要材料及依据。
三. 绳索取心金刚石钻进烧钻事故的预防
1. 操作时要集中精力,随时观察钻孔钻进过程中钻速变化、地层变化情况,水泵压力表、孔口返水及动力运转情况,发现异常情况立即提升钻具离开孔底并及时排除;
2.保持泥浆泵良好运转,确保钻进过程钻孔返水正常流通;
3.保持泥浆池清洁,及时清除泥浆池、泥浆槽和沉淀池里的岩粉、杂物;
4.下钻时严禁一下到底,钻具应距孔底50公分m以上才能开泵送水,待冲洗液循环返水正常后,再缓慢将钻具慢转到孔底进行正常钻进;
5.下钻前必须检查钻具,不符合要求规定钻具禁止下入孔内,发现返水不正常立即停钻,详细查明各种原因;最后才开始施工。
6. 禁止使用外径和水口严重磨损及底面不平的绳索取心金刚石钻头;
7. 正常钻进过程中,应保持孔内清洁,不许有碎硬质合金片和铁片遗留于孔内,其钻孔内岩粉厚度不得超过0.3 m
四. 体会及感想
根据绳索取心金刚石钻进烧钻事故的原因、孔内情况、地层情况等综合分析,只要工作人员采取有效的措施,机台操作严格遵守操作规程,尽心尽责,正确使用合格钻具、按规范要求使用泥浆,合理配制泥浆配比,保持泥浆清洁、不要任意加减钻压、不要随意调整水量等,烧钻事故是可以杜绝的。若发现有烧钻征兆,要立即停钻,果断采取措施进行处理。在处理绳索取心金刚石钻进孔内烧钻事故时,要认真记好烧钻有关数据,收集好相关资料,根据孔内烧钻事故的严重程度及地层情况,分清事故的性质和类型,认真总结、制定处理事故的方案,分析烧钻事故原因,做出准确合理判断,做到“对症下药”对烧钻事故进行认真处理。
参考文献
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