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志丹探区长2油藏产能影响因素分析及挖潜措施探讨

时间:2022-12-10 14:00:07 来源:网友投稿

【摘要】志丹探区长2油藏属于构造-岩性油气藏,在对其储层物性、孔隙结构、渗流特征、敏感性分析的基础上,认为油层物性及地层压力较低是影响产能的主要静态因素;开采过程中原油边界层的变化、胶结物成分的变化、油水乳化液的影响及地层微粒分散、运移造成的堵塞是影响产能的动态因素。通过压裂改造、加强注水可提高因静态因素引起的油井产量,对于动态原因引起的油井产能低,建议实施油层深部综合解堵的增产措施。

【关键词】志丹探区 长2油藏 产能影响因素 挖潜措施

志丹探区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,地层总体为西倾单斜,背斜、断裂不发育(见图1)。三叠系晚期,鄂尔多斯盆地受印支运动的影响而整体抬升。延长组被剥蚀程度差异较大,中西部延长组长2保存完整,长2油藏位于三角洲分流河道发育部位,三角洲分流河道呈北东东方向展布,南北两侧为河漫沼泽相沉积[1,2]。由于沉积环境的变化,岩性横向变化大以及由于成岩后生作用的差异,储集层物性横向差异较大而形成岩性圈闭油藏;或者经后期差异压实作用形成低幅度隆起,并在岩性、物性差异的共同影响下形成构造—岩性圈闭油藏。

(1)长2储层岩矿特征 储层岩石学成分以石英、长石为主,填隙物主要以绿泥石、高岭石、伊/蒙混层、方解石为主,其中,绿泥石相对含量最高,达73%,其次为高岭石,相对含量为22%,伊利石和伊/蒙混层的相对含量为5%。

(2)长2储层物性 孔隙度为14-20%,渗透率为1-10×10-3μcm2,属于中孔、低渗透率油藏。储层非均质性较强,从电测资料反映的有效厚度分布在正韵律层的下部,油层一般都有边底水。因此,开发过程中应选择油层中、上部射孔,压裂强度要适中,以免贯通下部水层。

(3)长2储层渗流特征 5032井的岩心样品模拟地层条件的储层润湿试验结果显示:长2油层为亲水油藏。相对渗透率曲线分析:等渗点含水饱和度为58%,束缚水饱和度为35.3%,水驱油试验的无水驱油效率为25%,最终驱油效率为43%。(图2)渗流分析成果表明,长2油藏的储藏性质对油田开发应该是较为有利的。

图2 5032井相渗透率曲线

(4)长2油层电性特征 对于沉积岩储层来说,沉积岩石电阻率的大小取决于组成岩石的颗粒的大小、孔隙度的大小和岩石孔隙中所含流体的性质[3]。岩石孔隙度越大、含油越饱满时,反映在测井曲线上的电阻率值越高,反之电阻率越低。长2油层深感应电阻:大于10Ω·m;水层深感应电阻:小于 8Ω·m;储层声波时差:230-260μm/s。因此,应重视低阻特征油层的动用和开发。

2 产能影响因素分析

2.1生产概况

由于长2油层为典型的低渗透油藏,油井均采用压裂投产,初期日产液量可达10-15吨,日产油量可达5-10吨左右,但递减很快(见图3),递减规律呈指数趋势;原油含水率上升快。

2.2 油藏低产影响因素分析

2.2.1 静态因素

(1)油层物性差,对于低渗储层,排驱阻力大,由于孔道整体过于细小 相对较粗孔道少,且连通差,甚至不连通,由此造成油水渗流缓慢,导致产液量低。

(2)目前,开发过程中的注采比、井网控制程度较低,地层能量存在一定程度的亏空。地层压力过低,一是不能满足达到一定产量所需要的生产压差,二是如果地层压力低于饱合压力,将造成整个油田脱气,原油粘度增大,流动性变差,使油井供液能力降低,同时由于气多,泵吸入口的气量超过一定界限后,泵效降低,甚至产生气锁造成泵工作不正常,使油井停产,达不到预期抽油的目的,使油田开发效果变差,采收率降

低[4]。

2.2.2 动态因素

(1)原油边界层的影响

特别要引起注意的是,由于长2绿泥石含量很高(见表1),绿泥石属于富铁矿物,对酸和富氧流体十分敏感,常常会在溶液中完全溶解而导致铁离子的释放,形成微胶状的Fe(OH)3沉淀物,在岩石孔道中造成堵塞[6]。由于绿泥石晶片很细,附着在岩石表面上的厚度可达15μm,他不但可以吸附原油中的胶质和沥青质等重质成分,而且改变油层的润湿性,使原本亲水的砂岩润施反转,呈现出一定的微亲油性,造成油的相渗透率大大降低。

(2)油水乳化液的影响

随着地层产水和作业过程中的外来水侵入,加之地层压力下降后,近井地带含蜡原油物性可以发生改变,使近井地带地层产生油包水乳状液生成的环境。油包水乳状液粘度很高,不仅本身在地层中的粘滞力很大,流动困难,也给地层原油的正常流动产生极大的阻力。

(3)地层微粒的分散、运移和膨胀造成的堵塞

由于地层粘土矿物中含有易分散、运移的伊蒙混层和高龄土和容易膨胀的钠扳石,随着生产时间的推移,特别是钻井、作业过程中外来液的入侵,加之不合理排量的产出,造成近井地带油层渗透率的伤害 。

3 挖潜措施

对于因静态因素引起的油井产能低,可以通过压裂改造和实施注水提高地层产能。对于因动态上原因引起的油井产量低,建议实施油层深部综合解堵增产措施。

油井深部综合解堵的主要技术思路是:

(1)通过采用一种芳香烃和环烷烃的复合体,对油层(包括裂缝的)进行处理,解除原油边界层的影响。

(2)通过酸化,解除近井地带无机颗粒的堵塞。

(3)通过复合化学处理,恢复油层岩石物理化学表面性质,消除或缓解近井地带油包水乳状液生成的环境。

通过以上三大步骤,在提高油层的绝对渗透率的同时,提高油的相对渗透率,从而可望大大提高油井原油产量。

4 结论

(1)志丹探区长2储层属典型的低渗透率油藏,油井初期产量较高,但递减率快,含水率上升也很快。

(2)油层物性差和亏空引起的地层压力下降是本区产能低的主要原因;原油边界的变化、油水乳化液和地层微粒的运移对油藏产能也起到不可忽视的作用。

(3)建议实施采用注水、压裂改造油层深部综合解堵增产措施等挖潜措施来改善储层,提高地层产能。

参考文献

[1] 朱筱敏,康安,王贵文,等.鄂尔多斯盆地西南部上古生界层序地层和沉积体系特征,石油实验地质[J].2002,8,24(4):327-333

[2] 周宗良,杨国安,肖建玲.河成单元储集层构型非均质性研究[J].石油勘探与开发,1995,22

(2):71—75

[3] 丁次乾.矿场地球物理[M].东营:石油大学出版社,2002

[4] 李道品等著,低渗透砂岩油田开发[M].石油工业出版社,1997,9

[5] 夏位荣,张占峰,程时清.编著[M].油气田开发地质学,石油工业出版社,1999,7

[6].刘宝珺、张锦泉主编,沉积成岩作用[M].科学出版社,北京,1992,8

作者简介

师力平,男,1977年出生,陕西清涧人,工程师,从事油藏地质研究。

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